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公司液氨罐區(qū)卸氨設施改造項目成功投運
發(fā)布時間:2025-12-29     作者:祁生禮 羅江   分享到:

近日,陜化公司液氨罐區(qū)卸氨設施改造項目工藝流程全線打通,正式投入運行。項目自2025年2月17日啟動土建施工,12月20日完成機械竣工,12月26日液氨順利導入V9451儲罐,實現(xiàn)全流程貫通,為公司尿素生產(chǎn)外購液氨補給提供了穩(wěn)定、可靠、高效的硬件支撐。

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破解難題 錨定方向

 確定最優(yōu)工藝路線

為保障公司合成工序與氨工序生產(chǎn)不斷檔,保證合理氨庫存,對現(xiàn)有液氨卸車設施進行改造,公司技術團隊立足現(xiàn)有裝置,堅持“減少項目投資、提高經(jīng)濟效益和增強抗風險能力”的原則,聯(lián)合設計院及公司內(nèi)部工藝技術人員多次開展專題研討,最終確定了最優(yōu)卸氨工藝路線。

本次改造主要對現(xiàn)有3套裝氨鶴管進行升級,并新增1臺換熱器、1臺分離器、4臺輸送泵及配套電氣、儀表設備。改造后最大卸車能力提升至40噸/小時,大幅提高了卸氨效率,為外購液氨補給提供了堅實保障。

亮點突破 成效顯著

 實現(xiàn)多重效益提升

項目圍繞“換熱—減壓分離—閉環(huán)回收耦合優(yōu)化”和“存量設備利舊集成”兩大核心創(chuàng)新方向,形成六大技術亮點,實現(xiàn)了技術突破與效益提升的雙重目標。一是節(jié)能降耗效果突出。項目創(chuàng)新性利用V9401A/B氨輸送泵出口液氨的冷量,為常溫卸車液氨降溫,無需額外增設制冷設備,實現(xiàn)冷量梯級利用,有效降低卸車能耗。二是綠色環(huán)保水平顯著提升。采用全流程氣相氨閉環(huán)回收設計,徹底杜絕氨氣外排,從源頭解決傳統(tǒng)工藝中因氣相泄漏導致的環(huán)境污染和物料損耗問題。三是設備兼容性強。通過新增氣液分離罐的優(yōu)化設計,實現(xiàn)與現(xiàn)有V9401A/B儲存罐、氨壓縮機等存量設備的無縫銜接,充分利舊現(xiàn)有資源,顯著降低技改投資。四是儲存穩(wěn)定性進一步增強。利用減壓分離工藝獲得約-34℃的低溫液氨,提高液氨儲存穩(wěn)定性,減少揮發(fā)損耗。五是流程高效便捷。整合“卸車—換熱—分離—儲存—回收”全流程,簡化操作環(huán)節(jié),提升卸車效率和液氨回收率,同時因減少1臺氨壓縮機,節(jié)約投資700余萬元。六是本質(zhì)安全水平更高。鶴管液相采用自鎖式低殘液干式接頭,具備自鎖功能,實現(xiàn)本質(zhì)安全,較傳統(tǒng)快速接頭,每車可減少約3.6公斤液氨損耗。

項目成功投運 

為高質(zhì)量發(fā)展注入新動力

液氨罐區(qū)卸氨設施改造項目的成功投運,不僅破解了無成熟工藝可借鑒的技術瓶頸,優(yōu)化了液氨裝卸流程,提升了卸車效率與儲存穩(wěn)定性,更實現(xiàn)了節(jié)能、環(huán)保、高效、經(jīng)濟的多重效益。同時,項目全面檢驗并提升了合成中心在項目管理、專業(yè)協(xié)同、安全風險管控等方面的綜合能力。

公司將以此次項目投運為契機,總結(jié)固化經(jīng)驗,持續(xù)提升技術創(chuàng)新和項目攻堅能力,進一步保障尿素生產(chǎn)穩(wěn)定運行,增強企業(yè)市場競爭力,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新的強勁動力。(技術管理部 祁生禮 合成中心 羅江)